重泵公(gong)司工藝設(she)計(ji)、工程師
重標公司汽(qi)標廠技(ji)術部(bu)副(fu)部(bu)長、工程師
鴿牌公司(si)技術科科長、工程師(shi)
重通集團工藝員(yuan)、高級工程師
重水公司工藝部副部長、高級工程師
長(chang)軸公司(si)工(gong)藝工(gong)程師、高級工(gong)程師
綦江傳動工藝工程(cheng)科科長、工程(cheng)師
卡福公司工藝主(zhu)管、高級(ji)工程(cheng)師
重慶機電控股(集團)公司 地址:重慶市北部新區黃山大道中段60號 郵編:401123 電話:023-63075670 傳真:023-63075679 郵箱:[email protected] 2014-2015 ? 重慶機電控股(集團)公司 版權所有 技術支持(chi):
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重泵公司工藝設計、工程師
參與開發的核電上充泵,打破國外技術對國內市場的壟斷,為企業帶來了5000萬產值的訂單。獨立完成K2K3核電項目水壓試驗泵工藝研究、改進及實施,實現了近1000萬產值。獨立完成6種軍核新產品工藝研究及設計,各型泵給企業帶來極高的社會影響及價值。獨立完成煤層氣、頁巖氣壓裂泵類新產品的工藝設計研究,實現新增訂貨1500萬。是大型礦漿隔膜泵3DM系列的主要工藝完成人,該產品為企業每年實現新增訂貨1億。曾獲得中國機械工業科學技術進步二等獎、機電股份公司企業技術創新獎、機電集團科學技術進步獎等榮譽。
重標(biao)公(gong)司汽標(biao)廠技術部(bu)副部(bu)長、工程師
負責新客戶的新產品開發,2000年至2004年期間負責了汽缸蓋螺栓、主軸承螺栓、六角頭螺栓系列、內六角圓柱頭螺釘系列、六角法蘭面螺栓系列產品工藝設計、模具設計;2004年至2015年開發新產品600多個,模具設計650余套;2016年開發新產品100多個,模具設計160余套,新產品產值達3965萬元;2017年開發新產品80多個,模具設計100余套,新產品產值達2430萬元。
鴿(ge)牌(pai)公(gong)司(si)技術科科長、工(gong)程(cheng)師(shi)
先后參與完成了銅材廠兩次搬遷、兩次技改、多次設備改造、多次工藝更新及新產品開發等項目工作,使銅材產品年產量從鴿牌公司成立之初的800噸左右提高到現在的7000噸左右創造巨大的經濟效益,為鴿牌公司利潤逐年上升、規模不斷壯大作出了重要貢獻。曾獲重慶市科技成果獎、重慶市優秀新產品三等獎、重慶市機械冶金工會系統勞模創新工作室優秀創新項目三等獎、機電集團十佳技能絕活等榮譽。
重通集團工(gong)(gong)藝(yi)員、高級工(gong)(gong)程師
他擔任大型離心壓縮機主管工藝員,解決了大型壓縮機機殼分體加工、大直徑螺紋加工等技術難題。擔任《大型三元流葉輪加工工藝技術研究》項目主管,參與“數控加工設備招標采購”工作、 CVB1700-85 水蒸汽壓縮機工藝編制工作等。他擔任《鍛鋁合金三元流葉輪工藝優化研究》項目主管,鍛鋁合金三元流葉輪整體銑削時間平均縮短25%,大幅提高了加工效率。曾獲得重慶市五一勞動獎章、中國通用機械工業協會“科技創新突出貢獻獎”、重慶機電集團突出貢獻獎等榮譽。
重(zhong)水公司工(gong)藝部副部長、高級工(gong)程師
制定并推行數控設備工藝參數固化及關鍵工序控制點,提高數控設備的加工效率20%;制定并推行重大機組主大零部件加工前的技術交底制度,主大零部件不合格品率降低到0.5%以下;開展工藝攻關,在工藝保證質量的前提下,取消了廠內熱套推力頭的工序,提高生產效率25%;對工藝設備進行創新,采用中頻焊機替代傳統的銀銅焊機對條式線圈接頭進行焊接,提高生產效率30%,降低成本20%。曾獲得機電集團先進工作者、水輪機公司標兵等榮譽。
長軸公司工藝工程師、高(gao)級工程師
他編制軸承磨、裝工藝及各類作業指導書420本以上,近四年間開發新產品127個,所負責技術工作的產品,2015年實現年產值2.21億,2016年實現年產值3.18億。承擔完成的套圈磨加工技術優化項目,每年可為公司節約資金530萬元以上。曾獲重慶市科技進步獎三等獎,長江軸承年度創業之星、科技工作先進個人、QC成果二等獎、技改技革特等獎等榮譽。
綦(qi)江傳(chuan)動工(gong)(gong)藝工(gong)(gong)程(cheng)科(ke)科(ke)長(chang)、工(gong)(gong)程(cheng)師(shi)
對宇通651總成噪音不合格、南京越搏小總成噪音不合格等進行質量攻關,滿足用戶的高品質要求,并固化設計、工藝;他通過二軸法蘭花鍵工藝加工改進使軸端擋板螺栓松動/斷裂故障率由0.26%降低為0.12%,通過二軸二檔齒輪數控滾刀Z0430032優化設計,使節圓跳動從0.05mm提高到0.03mm;通過1240304375同步滑套限位凹槽尺寸控制改進,使限位凹槽尺寸合格率達到100%。曾獲得公司年度自治小組二等獎等榮譽。
卡福(fu)公司工(gong)藝(yi)主管(guan)、高(gao)級工(gong)程師
他參與國內首臺自主知識產權的液壓內高壓成形機的開發;主持完成了“NL-1汽車前后懸架系統17個總成產品的開發”,目前該車架平臺及變形實現產值約3.5億元;參與完成的“慶鈴TF系列獨立懸掛控制臂開發項目”為企業實現產值約3億元。他作為公司工藝帶頭人,通過對沖壓、焊接、裝配工藝及產品過程質量控制等的不斷提升改造,使公司形成了完全的乘用車懸掛系統平臺集成開發能力。曾榮獲機電集團創新獎四等獎、公司科技進步一等獎等榮譽。